Top.Mail.Ru
Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

НЕЕЕт такой точно не нужен, его же чем-то управлять надо, а эти вещи очень дорогие

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток, коллеги) Наконец-то пришла плата STM32F407VET6 и уже несколько дней пытаюсь подключить ее к ПК... безрезультатно... Установил драйвера с официального сайта, установил ST-LINK Utility (купил еще дополнительно китайский программатор ST-LINK). Пробовал подключать по USB (как писал автор темы, что он тупо по USB залил без какого-либо геморроя) - устройство определяется как Unknown Device. С ST-LINK такая же фигня: ST-LINK сам определяется, а плата в в ST-LINK Utility выдает No target connected. Но самое интересное, что при подключении платы - на ней начинает моргать светодиод, откуда следует вывод, что она рабочая. И ножки переставлял на BOOT0 и BOOT1, и дополнительно покупал ST-LINK - безрезультатно. Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой? Как можно ее решить?

Скрытый текст

Операционка - Windows 7 x64... Но думаю не в винде проблема, т.к. пробовал и на Windows 10 x32 - та же история...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Kein Engel Zlat сказал:

Доброго времени суток, коллеги) Наконец-то пришла плата STM32F407VET6 и уже несколько дней пытаюсь подключить ее к ПК... безрезультатно... Установил драйвера с официального сайта, установил ST-LINK Utility (купил еще дополнительно китайский программатор ST-LINK). Пробовал подключать по USB (как писал автор темы, что он тупо по USB залил без какого-либо геморроя) - устройство определяется как Unknown Device. С ST-LINK такая же фигня: ST-LINK сам определяется, а плата в в ST-LINK Utility выдает No target connected. Но самое интересное, что при подключении платы - на ней начинает моргать светодиод, откуда следует вывод, что она рабочая. И ножки переставлял на BOOT0 и BOOT1, и дополнительно покупал ST-LINK - безрезультатно. Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой? Как можно ее решить?

  Скрыть содержимое

Операционка - Windows 7 x64... Но думаю не в винде проблема, т.к. пробовал и на Windows 10 x32 - та же история...

 

У меня та же беда, один в один. И плата и программатор такой же (3 дня назад получил), пробовал по USB - ноль результата. Проблему пока не пытался решать т.к нет времени совсем и сборку своей базы отложил да декабря, но будет интересно если у кого получится решить проблему. P.S. у меня  Windows 7 и 10 x64

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я по началу тоже не мог разобраться, но проблема была в драйвере STM, потом прошил плату как говорят в этом видео ролике 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, piradik5 сказал:

я по началу тоже не мог разобраться, но проблема была в драйвере STM, потом прошил плату как говорят в этом видео ролике 

 

по USB шил? или через переходники?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по usb, тоже купил stm link но он так и не пригодился

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 24.09.2019 at 7:00 PM, Axpion said:

 

 

Собственно приехал энкодер OMRON E6B2-CWZ6C 2500P\R. Закидывал напрямую, с резисторами на 220ом\383ом\510ом ситуация осталась такая же как и со старым энкодером.

У кого нибудь есть варианты из-за чего это может быть?

Изменено пользователем Axpion

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Axpion Подключил правильно? Фото скинь. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 minutes ago, Sieben said:

@Axpion Подключил правильно? Фото скинь. 

Конечно верно. Перепутать нереально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Резюмирую. Нашел данный баг и обходной пока что путь. Можете начинать кидать в меня помидорами и тапками.

STM32F4 была подключена в порты USB 3.0. После я перекинул в другие 3.0 эффекта тот же. Однако потом решил закинуть в 3.1 и заработал нормально энкодер. Перепроверил в 2.0 и тоже все работает.

Собственно косяк в 4-ех портах версии 3.0 (материнка на x99 чипсете). Все остальные девайсы в них адекватно работают. Из принципа буду искать причину бага на этих портах.

P.S. проверю еще на старом энкодере интереса ради.

UPD. На старом энкодере в 18000ppr все тоже отлично работает.

Изменено пользователем Axpion
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот есть на электро усилителе руля, выглядит норм. Да вот не знаю, будет ли этот вариант лучше чем MY 1018? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

н-кодер, есть ли разница для прошивки на сколько PPr он будет? я понимаю, что чем больше тем лучше.

Изменено пользователем NITOR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 hours ago, NITOR said:

н-кодер, есть ли разница для прошивки на сколько PPr он будет? я понимаю, что чем больше тем лучше.

До 2500p\r берите. Думаю не меньше 600p\r.

Изменено пользователем Axpion

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

@Axpion Спасибо

Изменено пользователем NITOR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем привет, собрал все как по схеме у автора, все прошил, подключил.

Проблема в том что у меня руль если крутануть в сторону он просто вращается до бесконечности в одну сторону. Настройки выставил, которые упоминались ранее в теме тут. Что делаю не так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Loneperson сказал:

Фото скинь BTS или маркировку BTS напиши свою.

 

Screenshot_7.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оба провода pwm поменяй местами. Каналы энкодера а,б. Тоже можно сменить. Но сначала провода pwm. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Я уже оставил все части, собрал все, и у меня возникли первые проблемы. Я получаю кодировщик diview.exe, чтобы прочитать меня Я поставил проверку колеса и двигатель ничего не делает. Он качнул прутья ММО и Аора движется, но начинает вращаться в одном направлении и не останавливается, пока я не отключу его USB. Кто-нибудь знает в чем проблема? Как мне настроить колесную проверку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@djors сверху сообщения прочти. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это уже работает Он должен был повернуться, чтобы узнать это. Я двигаюсь вперед с первым испытательным проектом эха.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@djors  лучше переводи на английский язык, со своего родного. С испанского, та и с любого другого, сразу на русский, не очень хорошо у google translate получается. Так будет гораздо понятнее, что подразумевается. Ну и оригинал на испанском, тоже возможно не помешает) 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.11.2019 в 2:46 PM, Makc.St сказал:

 

Screenshot_7.png

Поменял местами pwm и заработало, буду заказывать другой контроллер двигателя, у меня маркировка gag523.

В 03.11.2019 в 5:30 PM, Sieben сказал:

Оба провода pwm поменяй местами. Каналы энкодера а,б. Тоже можно сменить. Но сначала провода pwm. 

Спасибо, помогло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот уж эти GAG523 потрепали многим нервы и мне в том числе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Начало положено, за основу взял донора logitech momo с мертвой электроникой, на нем опробую всю электронику и надо будет браться зимой за новую механику.

Потихоньку надо закупить новый двигатель (пока не могу определиться какой выбрать) и нужен новый контроллер движка, а то и не один.

IMG_20191104_202156ggg.jpg

Изменено пользователем Loneperson
  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

большое спасибо за совет @sieben, я прошел проверку колес (линейный режим пошагового журнала 2) моему ts-pc и моему проекту под названием SR1. Можете ли вы сделать какие-либо выводы?

Screenshot_2019-11-05-13-38-21-773_com.miui.gallery.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Похожие публикации

    • Автор: Rezinoviy_Ded
      Всем привет.
      Я построил первую работоспособную игрушку по принципу "из того что нашёл". Уже испытана в Assetto Corsa. Не люфтит, не громыхает как ведро с болтами. Ход рычага соответствует пропорциям плиты из эпоксидки.
      Статья, посвящённая сборке, опубликована на Zen.Yandex в двух частях:
      Часть первая. Подготовка. Часть вторая. Сборка. Видео, демонстрирующее работу механизма:
       
    • Автор: Rezinoviy_Ded
      За основу взято прочитанное и увиденное на различных зарубежных форумах. В основном руководствовался видео от Caravangoes и AgaYuditra на youtube.
      Для сборки было приобретено:
      Пластиковый короб 290х210х100. Асинхронный коллекторный двигатель 24 вольта\100 ватт. Два алюминиевых шкива GT2 в комплекте с ремнём. Передаточное отношение 1:8. Arduino Leonardo, BTS7960b и макетная плата на липучке. Всё перечисленное от завода WAVGAT. Вал 8 мм. Достал из древнего принтера HP Jet 2000. Энкодер оптический + диск к нему. Из того же древнего принтера. Струбцины пластиковые. Извлёк из никому не нужного Logitech Wingman Formula. Рулевое колесо снял с того же Wingman. Импульсный блок питания 24 вольта\4.2 ампера. Модель APS-100LN-24BM. 120 проводков с коннекторами для плат прототипирования. Заглушка от ручки замка двери Запорожца для "переднего" подшипника в корпусе базы. Первоначально для теста использовалась прошивка Ai Wave 2016. Плата исправно получала данные с энкодера, однако версия прошивки платы в момент запуска утилиты определялась через раз, либо не определялась вовсе. Дополнительные неудобства создавал мотор. При значении Main Gain 100% мотор невозможно сдвинуть с места (логично, мотор 100 ваттный). При уменьшении Main Gain появляется возможность провернуть его ровно настолько, насколько я снизил уровень Main Gain. При снижении до 80% и ниже руль становился "пустым" в середине, однако при установке Main Gain 100% руль снова возвращался в центр.
      Изрядно намучившись с утилитой Ai Wave, переставшей определять версию прошивки (теперь уже совсем), но по прежнему получавшей данные с энкодера, я решил от неё отказаться в пользу ПО от EbolzMagy. Вся дальнейшая работа планируется только с ней.

      Утилита установлена, прошивка залита в плату. Arduino Leonardo определяется как устройство ввода "EMC" с обилием кнопок (гипотетически подключенных) и осью руля. И вот теперь самое странное. Подключение энкодера от принтера я изменил согласно приложенной WIRING схеме (содержится в архиве от автора ПО). Я вижу что плата никакой информации от энкодера не получает, однако он запитан, пять вольт на него приходит, свечение в оптике видно невооружённым глазом. Мотор так же молчит. Вращение вала не встречает никакого сопротивления, показаний в утилите EMC Utility Lite нет.
      На текущий момент подключение выглядит так:
       
  • Сейчас на странице   2 пользователя

×
×
  • Создать...