Top.Mail.Ru
Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

10 часов назад, NITOR сказал:

@piradik5 а что за серву использовали?

PM Servo motor, MT2620 производитель torque system

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, KuraGO сказал:

бп ,всё-таки он не вытягивает my1025

@KuraGO ставь банки кондёров. 

У меня два бп. Один не вырубался без обвеса. Но он походу там с трансформатором. Второй который мощней, не вырубался уже кажется только когда добавились и кондёры и с добавленными диодами. Кому то хватает кондёра или парочки, от одних сабвуферов. Вот как то так) Но они тоже не панацея. Тест на крутящий момент с банкой кондёров и диодами, и с добавленным кондёром от сабфуфера, второй мощный бп, уже "просаживал", в плане весьма заметной посадкой по мощности.

Одни диоды и банки обычных кондёров, показывают хороший результат, ничего не вырубает не просаживает.        

Изменено пользователем Sieben
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не подскажите какой-нибудь классный мотор до 3 тыс руб, а то все говорят: я купил  этот, он норм. А другие говорят тоже про свои моторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@piradik5, а по какой причине ты использовал ременную передачу для энкодера и не соединил с ним вам напрямую?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Ostin Star сказал:

@piradik5, а по какой причине ты использовал ременную передачу для энкодера и не соединил с ним вам напрямую?

По причине того, что через вал проходят провода от кнопок на руле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ладно мотор. Есть в итт те, кто еще и баранку сам делал?  Как вы ему объем придавали? Так же как и у каравана?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, NITOR сказал:

ладно мотор. Есть в итт те, кто еще и баранку сам делал?  Как вы ему объем придавали? Так же как и у каравана?

Вполне неплохо получается методом бутерброда. Листовой материал, например, фанера (6-10мм), лобзик в руки и вперед. Затем склеить и далее напильником. Потом покраска, лакировка и обтягивается по вкусу. Например кожзамом с Алиекспресса, или нечто подобное в соседнем автомагазине можно найти.

IMG_20190625_212732.thumb.jpg.d527166ca9326492b60d1ebf9b09dd5a.jpg

Я, правда, этап напильника заменил ЧПУ :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Digy сказал:

Я, правда, этап напильника заменил ЧПУ :)

Везет, я этап с ЧПУ заменил на напильник... :)

  • Смешно 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я всё заменил на китай руль))

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Syava сказал:

Я всё заменил на китай руль))

Я тоже придерживаюсь такого мнения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благодарю. Решил использовать вот этот мотор 42ZTY04B 24v вроде нормальный, говорять что передаточное число 1:15. Не слишком ли это?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 hours ago, NITOR said:

Благодарю. Решил использовать вот этот мотор 42ZTY04B 24v вроде нормальный, говорять что передаточное число 1:15. Не слишком ли это?

4700 об это при 1:15 будет 300об. Так то их должно хватить. Но это два ременного привода. Посчитай конструкцию и стоимость. Проще взять мотор помощнее и сделать 1:6-1:3 

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А двойной редуктор помимо цены это еще шумность конструкции, тут один ремень и два шкива уже слышно, а два ремня и 4 шкива будут жужжать конкретно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 minutes ago, NITOR said:

А на сколько мощнее?

 

зависит от силы которая нужна на выходе. Например если на выходе нужно 3 н.м. То при передаче 1:6, нужен мотор 0,5 н.м.

Если нужно на выходе больше, то мотор соответственно нужен больше.

Из самых распространённых моторов, это от скутеров серии MY. 

41 minutes ago, NITOR said:

н у он бу шный

бу не стоит. Особенно если он по цене нового.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я кстати замерял силу своей базы (как это делал караван при помощи кухонных весов) вобщем получилось 950 грамм но палка меньше метра около 80 см. думаю что получилось около 10-11 нм, FFB снижаю до 65% а то руки болят))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 minutes ago, piradik5 said:

я кстати замерял силу своей базы (как это делал караван при помощи кухонных весов) вобщем получилось 950 грамм но палка меньше метра около 80 см. думаю что получилось около 10-11 нм, FFB снижаю до 65% а то руки болят))

я у себя не мерил, жду третий драйвер. Но в драйверах стоит 30% и в игре 60% Больше выкручивает руки и драйвера уходят в защиту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, NITOR сказал:

Ё, как это всё сложно то, уже несколько недель хернёй маюсью

Ну а ты как хотел, я так же шифтер строю.

Искал в Мск шаровую опору, в итоге проще оказалось в Китае купить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 hours ago, NITOR said:

чёт странно что у него всего 30 ватт. а крутящий момент 2.5 кг /см. Нормально?

Нормально. Это получается 0.245н.м. Не много))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Syava   не много в смысле мало или не слишком много. Еще мощней?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мало

 

У меня серво на 2.15 Н.М. при передатке 1:6 получаем около 13 Н.М. не считая потери на трение ремня и подшипников. 

https://kalkulator.pro/torque-conversion.html

 

Вот калькулятор

В действительности я получил всего 9,5 Н.М. Но как по мне этого за глаза, даже снижаю силу FFB иначе сильно трусит стойку )))

Мой совет: если хочешь мощный FFB ищи мотор не менее 2.5 Н.М. 2500 об/мин, делай передатку 1:6 и будет бомба. Появится запас по силе и ты сможешь регулировать силу уже под свои требования, несравниться с логитеком где все ползунки стояли на максимуме а силы так и небыло, все в клиппинге))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@piradik5 блин, такой мощный мотор еще найти надо, не то что купить. 

Да и спасибо за калькулятор, помогло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот есть ещё такой движёк, но он бесколлекторный. https://m.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/servo_dvigateli_-_elektrodvigatel_mavilor_1146421846?utm_campaign=native

 Как я понял такие не подходят, или я не прав.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Похожие публикации

    • Автор: Rezinoviy_Ded
      Всем привет.
      Я построил первую работоспособную игрушку по принципу "из того что нашёл". Уже испытана в Assetto Corsa. Не люфтит, не громыхает как ведро с болтами. Ход рычага соответствует пропорциям плиты из эпоксидки.
      Статья, посвящённая сборке, опубликована на Zen.Yandex в двух частях:
      Часть первая. Подготовка. Часть вторая. Сборка. Видео, демонстрирующее работу механизма:
       
    • Автор: Rezinoviy_Ded
      За основу взято прочитанное и увиденное на различных зарубежных форумах. В основном руководствовался видео от Caravangoes и AgaYuditra на youtube.
      Для сборки было приобретено:
      Пластиковый короб 290х210х100. Асинхронный коллекторный двигатель 24 вольта\100 ватт. Два алюминиевых шкива GT2 в комплекте с ремнём. Передаточное отношение 1:8. Arduino Leonardo, BTS7960b и макетная плата на липучке. Всё перечисленное от завода WAVGAT. Вал 8 мм. Достал из древнего принтера HP Jet 2000. Энкодер оптический + диск к нему. Из того же древнего принтера. Струбцины пластиковые. Извлёк из никому не нужного Logitech Wingman Formula. Рулевое колесо снял с того же Wingman. Импульсный блок питания 24 вольта\4.2 ампера. Модель APS-100LN-24BM. 120 проводков с коннекторами для плат прототипирования. Заглушка от ручки замка двери Запорожца для "переднего" подшипника в корпусе базы. Первоначально для теста использовалась прошивка Ai Wave 2016. Плата исправно получала данные с энкодера, однако версия прошивки платы в момент запуска утилиты определялась через раз, либо не определялась вовсе. Дополнительные неудобства создавал мотор. При значении Main Gain 100% мотор невозможно сдвинуть с места (логично, мотор 100 ваттный). При уменьшении Main Gain появляется возможность провернуть его ровно настолько, насколько я снизил уровень Main Gain. При снижении до 80% и ниже руль становился "пустым" в середине, однако при установке Main Gain 100% руль снова возвращался в центр.
      Изрядно намучившись с утилитой Ai Wave, переставшей определять версию прошивки (теперь уже совсем), но по прежнему получавшей данные с энкодера, я решил от неё отказаться в пользу ПО от EbolzMagy. Вся дальнейшая работа планируется только с ней.

      Утилита установлена, прошивка залита в плату. Arduino Leonardo определяется как устройство ввода "EMC" с обилием кнопок (гипотетически подключенных) и осью руля. И вот теперь самое странное. Подключение энкодера от принтера я изменил согласно приложенной WIRING схеме (содержится в архиве от автора ПО). Я вижу что плата никакой информации от энкодера не получает, однако он запитан, пять вольт на него приходит, свечение в оптике видно невооружённым глазом. Мотор так же молчит. Вращение вала не встречает никакого сопротивления, показаний в утилите EMC Utility Lite нет.
      На текущий момент подключение выглядит так:
       
  • Сейчас на странице   1 пользователь

×
×
  • Создать...