piradik5 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 BTS уже снят с производства, BTN это последняя версия данного драйвера, характеристики у него немного выше чем у BTS. Ссылка на комментарий
Syava Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Вот как-то так стал выглядеть мой колхоз.)) 2 Ссылка на комментарий
piradik5 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 очень интересно как по силе будет этот мотор. каким питанием будешь снабжать базу? Ссылка на комментарий
Sieben Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) @Syava если можно поподробнее как закрепился к валу мотора в этом варианте. Изменено 19 сентября, 2019 пользователем Sieben Ссылка на комментарий
Syava Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Питание пока 24В 600Ватт. Посмотрю. Возможно потом возьму блок на 12В с 60А. По силе. Ну когда дохлый драйвер включал и пытался руль остановить, то применять усилие достаточно сильно призодилось. Поэтому по силе мотора вполне достаточно. Единственное, когда мотор не подключен, то чувствуется ступенчатость. Это всё из-за магнитного поля. Магниты очень сильные. Когда разбирал, ротор очень сложно было вытащить. Сегодня куплю фиксатор резьбы, разберу крепление и буду промазывать. Сфотографирую как там всё крепитсяя. Заказал с Китая алюминиевую бабышку, которая соединяет оси мотора и энкодера. Пластиковая меня не устраивает. Ссылка на комментарий
Syava Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 https://drive.google.com/file/d/12XV7c6wa1kmBsGXwm1irZ6SY2W9vjQlj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12BMMW6yf98wnmaLH6UF0Obc3k7W-WEEL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12IsoTVBWYxwvN8JLCVMrUp4lSdMdP1jM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12Qq4qipqxPOuBNyWXX1_xP02ryV3JZ4N/view?usp=sharing Ну вот. С меня конечно фотограф... . Делал резьбу на оси. Нарезал резьбу на креплении к рулю. Втулку снял с другого двигателя. Прям в идеал подошёл. Сделал выемки под винты. Но ещё буду доделывать крепёж. Втулку дополнительно посажу на холодную сварку. 1 Ссылка на комментарий
piradik5 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 по мне так хорошо получилось! Ссылка на комментарий
Syava Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Спасибо! Самое главное нет биений. По оси крутится ровно. Но реально проверить крепость смогу только после того как получу драйвера и встанет холодная сварка)). Ссылка на комментарий
KuraGO Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 В 9/10/2019 в 10:12 AM, KuraGO сказал: Если у кого есть идеи как можно нарастить 1мм ,пишите) Показать Я всё-таки нашёл рабочий способ ,но он с виду тянет на какой-то колхоз )Я взял термоусадку и усадил на шпильку 2раза ,потом просто с wd-40 запрессовал ее в подшипник ,и это действительно помогло ) Также из болта и подшипников сделал временный натяжительный ролик ,так сказать из того что было под рукой ,без негатива пожалуйста ) 4 Ссылка на комментарий
piradik5 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 как ведет себя ремень? переход зуба чувствуется, у меня на htd 5m чувствуется хорошо. Ссылка на комментарий
KuraGO Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 (изменено) В 9/21/2019 в 9:20 PM, piradik5 сказал: как ведет себя ремень? переход зуба чувствуется, у меня на htd 5m чувствуется хорошо. Показать Совсем немного Изменено 22 сентября, 2019 пользователем KuraGO Ссылка на комментарий
FSUP Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 @piradik5 Это не переход зуба, от ремня ощущение ступенчатости не зависит. Это всё мотор с его магнитами. Ссылка на комментарий
Syava Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 9/23/2019 в 12:53 PM, FSUP сказал: Это всё мотор с его магнитами. Показать Согласен. Это так. У меня без ремня ощущается ступенчатость. Только когда питания нет на моторе. Ссылка на комментарий
uclient Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Заранее извиняюсь за глупый вопрос, имею Logitech momo, возможно ли "просто" поменять двигатель на безколлекторный более мощный? Ссылка на комментарий
Sieben Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 9/23/2019 в 12:53 PM, FSUP сказал: @piradik5 Это не переход зуба, от ремня ощущение ступенчатости не зависит. Это всё мотор с его магнитами. Показать Если у Kurago мотор MY1025, и слегка ощущается переход от ремня, то это именно от ремня, эти моторы, именно MY1025, без ступенек совсем при вращении. 1 Ссылка на комментарий
piradik5 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 9/23/2019 в 12:53 PM, FSUP сказал: @piradik5 Это не переход зуба, от ремня ощущение ступенчатости не зависит. Это всё мотор с его магнитами. Показать нет, это именно переход ремня, у меня мотор плавный без ступенек по магнитам 1 Ссылка на комментарий
Axpion Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Никто не сталкивался с подобным? В Assetto corsa аналогичная ситуация. При быстром вращении не успевает обрабатывать движение руля. При этом в конфигурации windows все работает без рывков (по крайней мере так выглядит). Ссылка на комментарий
Sieben Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 9/24/2019 в 4:00 PM, Axpion сказал: Никто не сталкивался с подобным? В Assetto corsa аналогичная ситуация. При быстром вращении не успевает обрабатывать движение руля. При этом в конфигурации windows все работает без рывков (по крайней мере так выглядит). Показать Подтягивающий резисторы на A,B, каналах есть?) Ссылка на комментарий
Axpion Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 9/24/2019 в 4:11 PM, Sieben сказал: Подтягивающий резисторы на A,B, каналах есть?) Показать Нет. Напрямую подключение к stm32F4 Disc. Ссылка на комментарий
Sieben Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 9/24/2019 в 4:22 PM, Axpion сказал: Нет. Напрямую подключение к stm32F4 Disc. Показать Поставь их и забудь) Ссылка на комментарий
Syava Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 9/23/2019 в 7:49 PM, piradik5 сказал: у меня мотор плавный без ступенек по магнитам Показать Это получается мотор без постоянных магнитов что ли? Ссылка на комментарий
piradik5 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 9/25/2019 в 3:23 AM, Syava сказал: Это получается мотор без постоянных магнитов что ли? Показать там один магнит круглый и частая намотка, ну вобщем перехода не чувствуется. Ссылка на комментарий
Syava Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 9/25/2019 в 5:23 AM, piradik5 сказал: там один магнит круглый и частая намотка, ну вобщем перехода не чувствуется. Показать Как в компьютерных вентеляторах для куллера? Там один круглый магнит. Забыл как точно называется такая система. Что-то вроде двигателя с неявно выраженными полюсами. Ступенчатость есть, но она очень слабая. Как и у компьютерных вентелей. Она вроде не заметна, но при остановке ротора видна. Ссылка на комментарий
Digy Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 9/23/2019 в 7:45 PM, Sieben сказал: Если у Kurago мотор MY1025, и слегка ощущается переход от ремня, то это именно от ремня, эти моторы, именно MY1025, без ступенек совсем при вращении. Показать @Sieben А есть реальное сравнение двух моторов MY1016 и MY1025? Ну, для наших целей, симрейсовых. Ссылка на комментарий
Sieben Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 @Digy Типа разницы между ними двоими или вообще? Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения