Всем привет, решил я создать отдельную тему под свой проект, перед началом я бы хотел выразить благодарность за технические консультации следующим пользователям портала:
@Caravangoes
@DarkGracius
ну что, погнали! :)
в поисках б/у коллекторного мотора постоянного тока типа MY1020 ну и "подобных", совершенно случайно наткнулся на Болгарский двигатель PIK-12 3/10-1 в состоянии почти нового, и после консультаций с @DarkGracius и изучении его темы на подобном моторе https://forum.simracing.su/topic/3830-narodnyy-directdrive-na-motorah-postoyannogo-toka/
был начат свой проект со своим видением прекрасного :)
задняя крышка была просверлена для установки корпуса/держателя энкодера (omron 600 ppr)
вал просверлен сверлом на 5мм, нарезана резьба м6, вкручена шпилька для соединения с муфтой энкодера, корпус/держатель энкодера напечатан на 3д принтере
заменил штатные провода на мотор (использовал кабель КГхл 2х4мм)
для крпеления мотора в гараже был найден "маленький" уголок 75х75х6 мм
выпелен, просверлен и покрашен
на вал мотора установлена 3д печатная быстросъемная муфта
быстросъемная муфта представляет из себя разрезанное шлицевое соединение, сжимаемое зажимом-эксцентриком
ну и для "+15 лошадей" мотор был обтянут пленкой под карбон
на этот "настольная" часть была закончена
от мотора идет жгут проводов (силовой кабель на мотор и экранированый кабель на энкодер) к блоку управления
блок управления собран на МК STM32 и 2х BTS 7960
//тут меня сейчас закидают какашками, но я не подключал скрутку VCC+R_EN+L_EN к +5В - это дало эффект, что когда FFB=0 руль "абсолютно висит в воздухе" и вращается свободно без сопротивления, если же подать постоянное питание на эту скрутку, то обмотки мотора закорачиваются Н-мостами и не дают ему так свободно вращаться - еще раз повторюсь разница есть когда отсутвует выходный сигнал FFB//
корпус блока так же напечатан на 3д принтере
]
мощный блок питания был куплен у товарищей майнеров
тока у него конечно с запасом...
он сильно шумел вентилятором, и на скорую руку было сделано колхозное решение для уменьшения шума вентилятора, путем уменьшения его напряжения с 12 до 4 Вольт
(сильно не смеяться)
]
над коробкой с STM32 и BTS установил вентилятор
чтобы вентилятор не работал постоянно, между ребер BTS вставил термостат KSD9700 с включением на 50 градусах
ну и эта коробка установлена верхом на блоке питания
спереди на коробке "clipping led"
сзади разъем RJ45 для подключения энкодера и USB шнурок для подключения к ПК
следом за коробкой поставил розетку РС-102 для подключения кабеля на мотор
ну вроде пока все... если что забыл - спрашивайте
замеры максимального момента (софт лок) дали усилие 10кг на рычаге 81мм (8,1 НМ)
графики степ теста c баранкой (китай 320мм) и без:
/руль после выключения FFB не останавливается т.к. как я говорил выше - мосты отключатся и он болтается несколько раз между софт локами/
график линейности усилия
продолжение следует)