misha229 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 @Vitaliiэто мне написали, чтобы проверить работает ли энкодер. Ссылка на комментарий
Adilrepas Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 (изменено) On 1/7/2022 at 12:30 AM, propeler said: Думаю это просто ошибка KiCad. Я помоделировал в симуляторе без той точки возле R4 все должно работать да, это была моя ошибка при создании схемы, не должно быть связи в r4 с выводом 2 opam On 1/6/2022 at 11:58 PM, ALeX71 said: Это русский юмор. ) А ваш резистор нагревается, нужен ли ему радиатор? Как я понимаю, там не так много энергии, чтобы нагреть резистор. совсем не жарко, я использую сервопривод переменного тока мощностью 1 кВт с блоком питания 48v. Я ставлю предельное напряжение vesc на 50v, с тормозным резистором напряжение никогда не поднимается выше 49v Изменено 8 января, 2022 пользователем Adilrepas 1 Ссылка на комментарий
dilesmo Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 (изменено) У меня проблема с подключением магнитного энкодера AS5048 к odrive 3.5. После включения питания на плату, если магнита нет рядом с энкодером, происходят скачки в показаниях около 5 секунд по времени (как показано на гифке). Дальше все затихает. Если во время этих скачков поднести магнит, то все будет работать. Если поднести магнит раньше или позже, то ничего работать не будет. Но ведь в нашей конструкции магнит не снимается и постоянно находится в конструкции еще до включения. В этом случае нет никаких скачков в показаниях при включении, энкодер никак не реагирует на изменение магнитного поля. @propeler и все все все, сталкивались ли вы с такой проблемой? Кстати, пробовал подключить инкрементальный энкодер AMT103. С ним все работает. Для него накатывал прошивку odrive-incremental-20210530, для абсолютного odrive-as504x-20211216. Изменено 8 января, 2022 пользователем dilesmo Ссылка на комментарий
aleksl Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Пришла плата odesc 3.6, начал испытывать под прошивку с инкрементальным энкодером 1000ппр. Мотор 36v 350Вт. Работает не адекватно вообще, бился 2 дня так и не смог добиться адекватной работы. То фидбека нет, то в крайних положениях улетает хз куда, менял настройки программы по рекомендациям с форума. Подключал к лбп, менял напряжение от 12 до 19. Короче нифига не разобрался. Вроде есть упоры крайние но в тестах wheelchek иногда к райних положениях улетает куда то и начинает потреблять 13+ ампер тока до перезагрузки. Подключал к АКБ Шурика, разницы нету. Что это глюки прошивки? Запускал ассету корсу. Там вообще нет фидбека Энкодер работает нормально, положение колеса читается в Виндоус хорошо Ссылка на комментарий
asanter Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Только что, aleksl сказал: Пришла плата odesc 3.6, начал испытывать под прошивку с инкрементальным энкодером 1000ппр. Мотор 36v 350Вт. Работает не адекватно вообще, бился 2 дня так и не смог добиться адекватной работы. То фидбека нет, то в крайних положениях улетает хз куда, менял настройки программы по рекомендациям с форума. Подключал к лбп, менял напряжение от 12 до 19. Короче нифига не разобрался. Вроде есть упоры крайние но в тестах wheelchek иногда к райних положениях улетает куда то и начинает потреблять 13+ ампер тока до перезагрузки. Подключал к АКБ Шурика, разницы нету. Что это глюки прошивки? Запускал ассету корсу. Там вообще нет фидбека Сейчас прошивка дорабатывается. Так что сидим ждем стабильную версию. Это не у Вас она не работает. К сожалению на данный момент все так и должно быть. Ссылка на комментарий
aleksl Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 @asanter , я читал что вроде есть люди у которых все работает нормально на одеск плате Ссылка на комментарий
asanter Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Только что, aleksl сказал: @asanter , я читал что вроде есть люди у которых все работает нормально на одеск плате Я так понимаю, что речь про версию для абсолютного энкодера. Я пару вкладок назад выкладывал в теме видосы как ведет себя прошивка и автор подвердил, что знает про эти баги и будет над ними работать. Вела она себя также как и у Вас в описании Ссылка на комментарий
aleksl Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 @asanter , поведение аналогичное как у тебя на видео с ютюб 1 в 1 Ссылка на комментарий
asanter Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Только что, aleksl сказал: @asanter , поведение аналогичное как у тебя на видео с ютюб 1 в 1 В таком случае остается только ждать. Если надо на чем то играть то либо заказать абсолютный энкодер ну или пока посидеть на щеточном моторе. Тут все уже зависит от товарища @propeler и от того когда у него появится время, чтобы доделать прошивку. Ссылка на комментарий
aleksl Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Удалось наконец в праздники попасть в гараж, начал колхозить базу. За основу взял бесполезный руль Logitech formula force ex, который много лет лежал на чердаке. С помощью болгарки и сварки сделал крепление для мотора внутрь корпуса руля. Энкодер и его крепление термосоплями временное.. УЗБ порт на одеск кстати отвалился сразу, припаял провод от того же логитек. Не мог допереть куда идет пин 5 В USB на плате одеск, оказывается он там никуда не подключен) Вид с крышкой и снизу. После отладки можно и внешний вид в порядок привести. Крепление на удивление держит хорошо , думал будет хуже 1 Ссылка на комментарий
aleksl Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Народ, а то что мотор при включенном одеск крутится туго как на закороченных проводах обмоток это нормально? Так и должно быть? Ссылка на комментарий
asanter Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 5 минут назад, aleksl сказал: Народ, а то что мотор при включенном одеск крутится туго как на закороченных проводах обмоток это нормально? Так и должно быть? Да. В следующей версии прошивки обещают реализовать сброс токов, генирируемых мотором, в тормозной резистор. Почитайте тему чуть раньше. Несколько страниц это обсуждаем уже Ссылка на комментарий
propeler Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 08.01.2022 в 9:57 PM, aleksl сказал: Народ, а то что мотор при включенном одеск крутится туго как на закороченных проводах обмоток это нормально? Так и должно быть? Да. Потому что по сути во время работы мотор всегда в закороченном состоянии. Часть времени на общую землю, часть на питание. Так что это можно считать встроенным уровнем демнпинга мотора. От него не избавиться даже сбросом тока на тормозной резистор(проверено, сброс уже реализован в черновом варианте скоро выкачу прошивку). Мне только недавно дошло что он не поможет уменьшить демпфирование по описаной выше причине.... Ссылка на комментарий
aleksl Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 @propeler , когда я испытывал плату гироскутера с прошивкой https://github.com/EFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC заметил что в режиме управления моментом колесо крутится свободно без закорачивания обмоток, в других режимах так же как и на твоей крутится туго. Как там это реализовано? От идеи в качестве контроллера платы гироскутера решил отказаться. т.к. она работает на датчиках холла и у них очень большая погрешность и работает из за этого не адекватно. Да, прошивка предполагает использование внешнего энкодера, но я так и не разобрался какой нужен энкодер и как его использовать... Ссылка на комментарий
propeler Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) 4 часа назад, aleksl сказал: . Как там это реализовано? Надо бы глянуть. Посмотрю как реализовано. Спасибо за наводку. З.Ы. Посмотрел я в код... это жесть. Код походу сгенерирован из матлаба и что-то там разобрать анриал. увы. Изменено 13 января, 2022 пользователем propeler Ссылка на комментарий
Vitalera Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 А какая мощность движка должна быть?350 ват?А то на алике только 250 вытные движки Ссылка на комментарий
asanter Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 (изменено) 11.01.2022 в 8:51 PM, propeler сказал: Да. Потому что по сути во время работы мотор всегда в закороченном состоянии. Часть времени на общую землю, часть на питание. Так что это можно считать встроенным уровнем демнпинга мотора. От него не избавиться даже сбросом тока на тормозной резистор(проверено, сброс уже реализован в черновом варианте скоро выкачу прошивку). Мне только недавно дошло что он не поможет уменьшить демпфирование по описаной выше причине.... Т.е. мы имеем такую же проблему как и с электромобилями, у которых двигатель с постоянными магнитами, и изза этого их нельзя буксировать, так как даже в выключенном состоянии мотор будет греть сам себя? Я правильно понимаю, что есть очень большая вероятность, что от тяжелого кручения мотора не получится избавится вообще? А как тогда работают другие DD рули покупные? Там же тоже магниты постоянные наклеены! Изменено 14 января, 2022 пользователем asanter Ссылка на комментарий
propeler Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 15 часов назад, asanter сказал: как тогда работают другие DD рули покупные В тех рулях стоят сервомоторы промышленные по 300+ баксов, а не дешёвый 20баксовый мотор от ховерборда в те моторы больше ума вложено. Характеристики индукции и прочего разные. 15 часов назад, asanter сказал: даже в выключенном состоянии мотор будет греть сам себя? Я правильно понимаю, что есть очень большая вероятность, что от тяжелого кручения мотора не получится избавится вообще Ну у нас не настолько страшно. Я изучаю вопрос. Как-то ж в Торк режиме прошивка вышеуказанная работает со свободным вращением... Есть мысли о том что может дать нужный результат. А может и не дать. Вообще с 300мм баранкой эффект уже не такой страшный. С 320мм уже вообще приятно. На покупных рулях ведь народ демпинг все равно накручивает. Совсем пустой руль то тоже не сильно приятен Ссылка на комментарий
aleksl Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 @propeler , Ты абсолютно прав. демпинг должен быть. Но ведь на разной мощности моторов он будет разный. По мне на моем 350Вт 36В уж очень туговато, а хотелось бы его регулировать 1 Ссылка на комментарий
Beg Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 (изменено) @propeler я на моторах постоянного тока тоже боролся с закороченными обмотками, и нашел следующее решение - я отключаю драйверы полумостов в моменты когда ффб = 0, тем самым руль вращается легко и без сопротивления так же например на прошивке EMC - для управления H-мостом кроме двух PWM каналов (лево_право для управления вращенем мотора) есть еще и логичекий канал для включения/активации моста (схема была для ibt2 BTS7960 модуля) видео о том как вращаются мощные коллекторные моторы с замкнутыми и разомкнутыми обмотками этот якобы реалистичный демпинг очень сильно мешает рулить на мощном моторе когда я просто плавно поворачиваю руль - я не могу идентифицировать эффекты ффб вплоть до 10-15% там просто туго и все ну если руль неподвижен, то понятно все почувствуется, но именно в динамике все сливается в одну непонятную кучу Изменено 15 января, 2022 пользователем Beg Ссылка на комментарий
propeler Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 15.01.2022 в 5:26 PM, Beg сказал: моменты когда ффб = 0, тем самым руль вращается легко и без сопротивления Отключать то без проблем когда 0, проблема что 0 из игра практически не приходит. Всегда есть какой-то эффект и тогда уже бтнки замкнуты и описанный эффект демпфинга присутствует. Тут нужно правильный FOC алгорит. Раз люди пишут что на той прошивке ховербордной есть фривилинг, значит это возможно. Нужно просто найти правильный алгоритм. Ссылка на комментарий
Beg Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 @propeler ок, я понял тогда можно снять механическую характеристику "тормоза" двигателя с закороченными обмотками (момент на валу/скорость вращения), родобрать зависимость математически и потом принудительно сверху как функцию от скорости наложить сигнал на вращение получится нечто типо имитиции работы электроусилителя руля 8 минут назад, propeler сказал: проблема что 0 из игра практически не приходит не соглашусь, в том же иР когда играет подвеска на неровной дороге в повороте с отключеннием драйверов руль отчетливо проваливается в пустоту, с постоянно включенными драйверами такого нет Ссылка на комментарий
Dimonozawr Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Давайте титаны и мегамозги. Я верю у вас получиться добить ся отлично работающего руля. @propeler, черт возьми, так хочется помочь, но я не знаю чем. Читаю вот это все и чувствую себя дельфином: вроде умное, но даже лапок нет)) Ссылка на комментарий
MadInt Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 У меня руль на VESC, отдача FFB управляет током. Так вот при нулевом токе руль крутится свободно. Ссылка на комментарий
Vitalii Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 надо повысить частоту обновления платы с играми а то не хватает информации от физического движка игры Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения