Top.Mail.Ru
Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Тоже отправил жалобу со ссылкой на первоисточник (тема этого форума). И фотографии вроде с этого форума в объявления используются 

  • Нравится 1
  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Syava сказал:

Я жалобу отправил. С сылкой на автора. Посмотрим как Авито себя проявит. Мне никогда Авито не нравилось. Никогда там ничего не брал и не смотрел. Всегда использую фарпост.

Многое в жизни упускаешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, emptiness123 сказал:

Тоже отправил жалобу со ссылкой на первоисточник (тема этого форума). И фотографии вроде с этого форума в объявления используются 

Тоже отправил жалобу, в ней ссылки на канал и этот форум .... ну и много возмущения по делу. По моему там "Кидалы" спокойно плодятся как плесень, просто огромное количество их на Авито.

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удобно ли будет пользоваться лепестками, которые прикреплены к базе? Или они тоже вращаются с рулем? И есть ли смысл использовать Arduino вместо STM?

 

Изменено пользователем felrok

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, felrok сказал:

Удобно ли будет пользоваться лепестками, которые прикреплены к базе? Или они тоже вращаются с рулем?

Крепление на руле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почитал я на днях про свист моторов. Вообщем моторы пищат из-за ШИМа от драйверов. Точнее не от самого ШИМа, а от гармоник в звуковом диапазоне. Это проблема не двигателей, а плохих драйверов. Советуют два путя, первый сдвиг частоты ШИМа, второй путь установка LC фильтра. 

Есть третий вариант. Это использование нормальных драйверов. Возникает сращу вопрос. Где такие драйвера взять и сколько же они будут тогда стоить? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Syava сказал:

Почитал я на днях про свист моторов. Вообщем моторы пищат из-за ШИМа от драйверов. Точнее не от самого ШИМа, а от гармоник в звуковом диапазоне. Это проблема не двигателей, а плохих драйверов. Советуют два путя, первый сдвиг частоты ШИМа, второй путь установка LC фильтра. 

Есть третий вариант. Это использование нормальных драйверов. Возникает сращу вопрос. Где такие драйвера взять и сколько же они будут тогда стоить? 

 

Syava, ты на частотах выше 16khz pwm, уже не будешь слышать этот звук.  На diy драйвере тоже, никаких гармоник "не слышно" )

Далась тебе эта тема...:grimacing: 

Мотор, он "по совместительству" , как динамик. Народ делает diy pwm контроллеры для машин, ссылку я уже приводил пример, и используют частоты 20khz, без каких либо фильтров. И вряд ли там будет писк. ) А нормальные драйвера могут работать и на 2-3Mhz и выше. 

 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, Sieben said:

ты на частотах выше 16khz pwm, уже не будешь слышать этот звук.  На diy драйвере тоже, никаких гармоник "не слышно" )

Так вот в том то и дело, что смотрев видео, где делают дд на 1020, стоит писк. И он слышен даже на ютубе. Или они используют ниже частату? Да и не факт что PWM работающий на частоте 16кГц не будет давать гармоники ниже частотой. Вообщем конечно судить по видео рано. Прибудут шабашки а там увижу. Но заранее подготовиться тоже не плозо было бы. 

Просто печально если будет пищать. Днём то ладно. Но турниры у меня в основном в часа 3 ночи. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что лучше ставить, ардуино или STM32 ? Есть ли разница кроме программного обеспечения?  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забудь про эти гармоники ШИМ, если о них вообще есть смысл говорить, и если они вообще там присутствуют. ) Нету там никаких писков.) 

Dd  в тесте, 8khz скорей всего. На 20+ khz с бтс, движок может пискнуть, еле слышно  кратковременно и редко, при некоторых режимах работы, и когда нагреется. Но это не о чём совершенно. На 4khz diy наоборот, при повороте на большой градус руля например, звук пропадает. Это если интересно. 

 

Гораздо больше интересен вопрос необходимости гальванической развязки контроллера и драйвера, по части, сигнальных проводов. Потому что, у них общие земли, и наблюдались раскрутки руля не в тему, с бтс, при вылетах с трека в игре итд. Тоже самое было с diy h-мостом, без оптопар. Ардуину наверно это выносило слегка. С опто развязкой, таких мультиков нет, в diy pwm+dir драйвере, даже при том что там тупо реле. ) Как бы это представляется верным объяснением. 

2 часа назад, Makc.St сказал:

Что лучше ставить, ардуино или STM32 ? Есть ли разница кроме программного обеспечения?  

Разница кажется как раз и может быть только в по. Что тоже спорно между прогами. То что стм быстрее пердуины, тут особой роли, кажись, не играет. Есть ролик, кстати, популярно объясняли что ардуина, "задушенна," и могла бы гораздо быстрее даже стм по скорости своего процессора)

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, Sieben said:

Вот. 4khz.)

Спасибо что выпытал автора))

3 hours ago, Makc.St said:

ардуино или STM32

Данный вопрос актуален если заниматься разработкой разных устройств. СТМ в этом плане мощнее. Но поддержка у ардуино сильнее. 

Что касаемо конкретно наших изделий, тот тут разницы нет. Хотя раньше с ардуино были проблемы. Сейчас вроде исправили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На стм писать код куда "интересней"....:grimacing:

Цитата

Спасибо что выпытал автора))

Этого можно было бы и не делать... )  :blind:

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заказал вообщем 1020 мотор. Попробую сначала на нём сделать ДД. А дальше как попрёт. 

Вообщем с округлением в большую сторону все шабашки обошлись в 12000р. Учитывая что можно было на рулевом быстросъёмном концентраторе сэкономить. Обошёлся он в 1000р, а обычный на разборках по 400р. Но обычный сложнее закрепить на мотор. Ну и баранку ещё не взял. Либо у себя за 1000р возьму. Либо закажу у китов за 2500р

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, недавно начал сборку по местным схемам и при подключении педалей с настройкой под 3 аналоговых осей у меня не работают потенциометры вообще при том что они работаю и на выходе есть ток. При включении четырёх осей работает одно сцепление и то не полностью. После переключении кучи настроек у меня заработали остальные педали, но сцепление так же было с мёртвой зоной, после переподключения снова всё сломалось и не настраивается. В чём может быть   проблема.  

image.png

image.png

Кстати да, зачем нужен вывод на clipping led и как его использовать.

Потенциометры b10k

Вот свойства с 4 осями:

 image.thumb.png.20dbd56ffacb9dbf301422d253129cb5.png

Изменено пользователем stank

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пришли мозги.

Только смущает что написано STM32F4XX вместо STM32F4VA

IMG_20190812_184050.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

stank, некоторые ставят педали отдельно на ардуине с emc прошивкой. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чёт разобраться не моможу с стмкой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Syava сказал:

Пришли мозги.

Только смущает что написано STM32F4XX вместо STM32F4VA

IMG_20190812_184050.jpg

на моей также написано, может моя проблема из-за платы а не из-за драйвера. у тебя тоже BTS?

Изменено пользователем piradik5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 hours ago, piradik5 said:

у тебя тоже BTS?

Да. Попробовал с педальными выводами поигать. Действительно странно как-то работают. Поэтому не даром педали подклбчают к другому контроллеру. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вообще как понял что педали недавно добавили, может и работают они пока что только на определённых моделях.

18 часов назад, emptiness123 сказал:

К 3 Вольтам подвязали? Если да, то ХЗ)

 

Конечно, всё как по схеме.

 

18 часов назад, Sieben сказал:

stank, некоторые ставят педали отдельно на ардуине с emc прошивкой. 

Надо попробовать, а то по моему даже bs simulator перешёл на отдельные педали, но это как по мне не очень удобно. Скинь пожалуйста ссылки, а то ищется довольно бесполезные девайсы, может какие нибудь схемы конкретные есть?

Может расколупать прошивку и попробовать отдебажить? Сразу говорю что я не изучал стм так что нужно будет искать помощь.

Вообще очень странное дело, ведь про многие функции MMos FFB ничего не известно и как бы я не искал об этом информацию, меня всегда кидает на немецкий форум как первоисточник

Изменено пользователем stank

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Syava сказал:

Да. Попробовал с педальными выводами поигать. Действительно странно как-то работают. Поэтому не даром педали подклбчают к другому контроллеру. 

сами моторы подрубал? как ведет себя в центре?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще распиновка пинов есть для mmos ffb 2014? Для наших плат. Или подходит распиновка под оригинальную плату? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

распиновка такая же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Похожие публикации

    • Автор: Randaewoo
      Планирую сделать себе педали, задумываюсь о решении всунуть в них 3 тензодатчика такого типа:

      Педаль газа, сцепления (предварительно 5кг)
      Педаль тормоза (20кг)
      В комплекте идут усилители XFW-HX711:

      Собственно вопрос:
      Как мне это все законектить и вывести на разъем rj12 для подключения к базе руля на основе платы STM32F4VE с прошивкой MMOS FFB 2014.
      Буду благодарен за ответы и возможные корректировки, буду прислушиваться к советам по улучшению.
       
    • Автор: Beg
      Всем привет, решил я создать отдельную тему под свой проект, перед началом я бы хотел выразить благодарность за технические консультации следующим пользователям портала:
      @Caravangoes
      @DarkGracius
      ну что, погнали! :)
      в поисках б/у коллекторного мотора постоянного тока типа MY1020 ну и "подобных", совершенно случайно наткнулся на Болгарский двигатель PIK-12 3/10-1 в состоянии почти нового, и после консультаций с @DarkGracius и изучении его темы на подобном моторе https://forum.simracing.su/topic/3830-narodnyy-directdrive-na-motorah-postoyannogo-toka/
      был начат свой проект со своим видением прекрасного :)
      задняя крышка была просверлена для установки корпуса/держателя энкодера (omron 600 ppr)
      вал просверлен сверлом на 5мм, нарезана резьба м6, вкручена шпилька для соединения с муфтой энкодера, корпус/держатель энкодера напечатан на 3д принтере

      заменил штатные провода на мотор (использовал кабель КГхл 2х4мм)

      для крпеления мотора в гараже был найден "маленький" уголок 75х75х6 мм
      выпелен, просверлен и покрашен


       
      на вал мотора установлена 3д печатная быстросъемная муфта
      быстросъемная муфта представляет из себя разрезанное шлицевое соединение, сжимаемое зажимом-эксцентриком
      ну и для "+15 лошадей" мотор был обтянут пленкой под карбон

      на этот "настольная" часть была закончена
      от мотора идет жгут проводов (силовой кабель на мотор и экранированый кабель на энкодер) к блоку управления
      блок управления собран на МК STM32 и 2х BTS 7960

      //тут меня сейчас закидают какашками, но я не подключал скрутку VCC+R_EN+L_EN к +5В - это дало эффект, что когда FFB=0 руль "абсолютно висит в воздухе" и вращается свободно без сопротивления, если же подать постоянное питание на эту скрутку, то обмотки мотора закорачиваются Н-мостами и не дают ему так свободно вращаться - еще раз повторюсь разница есть когда отсутвует выходный сигнал FFB//
      корпус блока так же напечатан на 3д принтере
      ]

       
      мощный блок питания был куплен у товарищей майнеров
      тока у него конечно с запасом...




      он сильно шумел вентилятором, и на скорую руку было сделано колхозное решение для уменьшения шума вентилятора, путем уменьшения его напряжения с 12 до 4 Вольт
      (сильно не смеяться)
      ]
      над коробкой с STM32 и BTS установил вентилятор
      чтобы вентилятор не работал постоянно, между ребер BTS вставил термостат KSD9700 с включением на 50 градусах
      ну и эта коробка установлена верхом на блоке питания
      спереди на коробке "clipping led"
      сзади разъем RJ45 для подключения энкодера и USB шнурок для подключения к ПК
      следом за коробкой поставил розетку РС-102 для подключения кабеля на мотор

       



      ну вроде пока все... если что забыл - спрашивайте
      замеры максимального момента (софт лок) дали усилие 10кг на рычаге 81мм (8,1 НМ)
      графики степ теста c баранкой (китай 320мм) и без:
       

       
       
      /руль после выключения FFB не останавливается т.к. как я говорил выше - мосты отключатся и он болтается несколько раз между софт локами/
      график линейности усилия

      продолжение следует)
  • Сейчас на странице   2 пользователя

×
×
  • Создать...