Здравствуйте господа, тоже почитал тему и захотелось и себе сделать руль с обратной отдачей, собирал я руль на ардуино леонардо, с драйверов bts на чипах GBY927, прошивку использовал FFBWheel.0.16.leonardo.
Все вроде как хорошо работает отдача мощная за счет мотора из электросамоката на 150 ват 24v, но возникла проблема в WheelConfig есть три варианта частот 4, 8, 20KHz, и вот не задача при 4 руль имеет отличный ffb но при этом издает шум (писк высокой частоты) а вот при 20 писка нет но при этом есть пустота ffb в несколько градусов (10-15), в общем играть в наушниках на 4KHz сплошное удовольствие но вот интересно, как можно пофиксить писк, если другой мотор то какой нужен для того чтобы он подходил под частоту, или есть какие-то другие способы, буду очень благодарен за возможные решения данного вопроса
вот демонстрация работы руля на 4KHz, руль пока еще в разработке по этому не готов на 100%
я тоже хотел делать на hx711 но нивкакую, замыкал 15 и 16 ноги как советовали не прокатило, единственное что помогло сделать датчик работоспособным это самодельная платка на чипе INA122PA